学习园地
程永吉同志事迹材料
程永吉同志,男,1975年10月出生,1997年6月参加工作,2001年7月加入中国共产党,高级数控车工技师,现就职于天水西电合金机加车间数控班组。在工作岗位上他始终如一,严以律己,勤奋刻苦,兢兢业业。在政治理论学习,联系群众和遵纪守法等方面发挥着共产党员的先锋模范作用。他以饱满的工作热情,扎实的工作作风,优异的工作成绩,受到上级领导和部门及员工的普遍好评。在工作中多次被评为先进个人。
一、坚定理想信念,树立党员形象
程永吉同志以其党员形象树立了先锋模范带头的良好岗位形象,为车间职工树立了榜样。他在日常生活中坚持不断的学习党的路线方针和政策,用党的基础理念来武装自己的头脑,牢固树立正确的世界观、人生观和价值观。学习中,他能够注重理论学习,不断加强党性修养,提升素质;工作中,事事处处用党员标准严格要求自己,以新时期共产党员先进性的具体要求不断鞭策自己,擅长理论联系实际,注重提高综合素质和业务能力,能够积极完成各项任务;生活上,关爱家人,团结同事。该同志无论是工作上还是生活中都力求率先垂范,发挥着一名共产党员应有的先锋模范作用。
二、率先垂范,爱岗敬业,努力做好本职工作
程永吉同志是一个好学、上进的青年。2010年他由普车班调入数控班,数控对他来说是一门全新的技能,即感到新鲜好奇,又倍感压力巨大,但更多的是对这个工作的热爱。他将《数控编程》这本书反复阅读,把学到的理论知识和生产实践相结合,并经常向老师傅请教,汲取他们多年积累的实作技能,有些经过他的补充,改进以后,更加完善,并推广到了全数控的操作工,提升了产品质量,提高了工作效率。
该同志工作期间他一直本着“任劳任怨、勤勤恳恳”的工作原则,荣誉面前不骄傲,困难面前不低头,20年的时间,他用一种脚踏实地的先进形象示人,在这个平凡的岗位上干出不平凡的业绩。
三、始终坚持学习,做业务先锋
虽然单位的工作比较忙,家庭的压力也很大,该同志能克服困难,想方设法挤出时间钻研业务能力,学习数控车床理论知识,并在日常工作中将理论和实践相结合,不断提高技术水平,在数控班组中由于技术过硬,承担着公司“急”、“难”、“新”产品的加工,在技术上始终发挥着先锋模范作用,为数控班组其他同志树起了一面旗帜。
“时间总是会悄悄犒赏那些会学习的人”。经过他的刻苦努力,加之他之前的普车基础,很快,他就掌握了数控机床的操作技能,连许多老师傅都自叹不如。2011年12月他就取得了车工技师等级证书;2013年被评为公司先进个人;2014年元月,在公司职工技术比武中获得第一名;2014年被推荐为西电天水合金“优秀共产党员”和西电集团“先进个人”;2015年参加天水市第二届职工技能运动会,取得了第二名的好成绩,并授予“甘肃省技术标兵”的荣誉称号;2017年在公司第三届职工技能大赛中,荣获数控组二等奖。
他在技能革新、降本增效方面的主要贡献是:
1.程永吉同志带领大家,在刀具的刃磨上做改善。根据不同的材料和产品品质的要求,刃磨不同用途的刀具角度,在满足产品品质的同时,提高了工作效率。例如,产品22.5520在加工时,由于Φ30的内孔需要车93mm深,刀杆太细,则容易发颤,稍粗则切屑不易排出,挤在孔和刀杆之间,加工难度相当大,以前用稍细的刀杆车,车一刀,退出来,暂停,清理完切屑,再车一刀。如此往复,而且精车时为避免发颤,转速仅为150转。程永吉和其他操作工经过反复的试验,在刀具的刃磨上打开了突破口,改变了内孔刀切削刃的角度,刃磨成了负3度到负5度的刃倾角,这样,切屑改变了流向,朝孔外排出了。由于不挤屑了,刀杆也可以粗了,转速也提高了。操作时间由原来的9分40秒减少到了6分20秒,效率提高了 30%。另外,他还带领班组员工优化编程,减少、剔除空走刀的程序段,快速、精准定位,减少空运行时间,合理安排刀具使用顺序,减少换刀等待时间。同时,在粗车时选用强度好和大排屑槽的刀具,尽量选用大吃刀、快走刀的模式,而在精车时则小吃刀,高转速,慢走刀,这样既提高了加工效率,又使产品表面质量和尺寸的稳定性大大提升。提高了整体加工效率约5%左右。
2. 产品22.3.386为800KV重点工程所用产品,公司非常重视此产品的研发和试制,程永吉同志为公司指定数控车成型工序的加工,接受任务后,他积极参与,精心准确的操作,克服了重重困难,圆满完成了任务。
3. 参与了摩擦焊技术工艺改进,由以前的铜和铜焊接,改为钨和铜焊接,节省了整体烧结所耗费的大量时间,提高生产效率2倍以上,使得产品履约大幅提升,节省了大量原材料。
4 .22.5.568原来是CuW80和铬铜整体烧结,存在气孔.裂纹.结合面不牢靠等缺陷。现改为CuW80钨头与铬锆铜电子束焊,改善了上述缺陷,增加了弹性,抗拉强度由原来的280Mpa提升至340Mpa,使产品焊接.抗拉强度达到最理想数值。
5. 20.2634产品,俗称气缸。为薄壁工件,尺寸精度和表面光洁度要求都相当高,而且薄壁工件的震颤问题是加工此产品的最大难点。通过在工艺上的调整和薄壁孔内填充软物吸颤的方法,解决了震颤问题,使产品的数车加工工序顺利完成。